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發(fā)電機定子線圈損壞事故處理、分析與預防

  1)冷卻水處理不到位,水質(zhì)差。 
  該電站冷卻水取自壓力鋼管,經(jīng)減壓閥和固定式濾水器(設有旁路)提供,由于引用水源上游為城鎮(zhèn)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū),常年有較多生活和農(nóng)作物垃圾,濾水器經(jīng)常堵塞,清理時由旁路供水并降負荷運行,雜物堵塞到軸承冷卻水管道進口前;另一機組出現(xiàn)過類似事故,冷卻水噴射至調(diào)速器,損壞調(diào)速器PLC控制器??菟跈z修時將固定式濾水器改為全自動濾水器,可以根據(jù)設定時間、濾水器前后壓差信號自動和手動啟動清污,保證了冷卻水質(zhì)量,沒有再發(fā)生因冷卻水導致的停機和降負荷運行事故,也降低了設備維護工作量。 
  2)冷卻水管道質(zhì)量差。 
  為防止發(fā)電機轉(zhuǎn)子軸電壓經(jīng)大軸和軸承形成回路,產(chǎn)生軸電流破壞大軸和軸承之間的油膜,燒壞大軸和軸承,只允許一個軸承座接地,必須將其余軸承座加絕緣墊板,冷卻水進出管道各使用一段絕緣管。這一段絕緣管就成為了薄弱部位,是導致事故的原因之一,建議廠家使用軸承座絕緣處理方法或高壓塑膠管,提高其耐壓強度。 
  3)運行人員經(jīng)驗不足、處理不當。 
  查閱監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù),在冷卻水管道破裂前,已出現(xiàn)了堵塞現(xiàn)象,冷卻水流量減少,前導軸承溫度有明顯的上升,未及時發(fā)現(xiàn)和處理導軸承溫度升高這一異?,F(xiàn)象。在冷卻水噴射至定子線圈端部,機組差動保護動作停機后,未按照運行規(guī)程要求檢查機組情況,在發(fā)生絕緣危害事故后或有其他異常情況時,均應測量定子、轉(zhuǎn)子線圈絕緣情況。直接啟動自動發(fā)電流程發(fā)電上網(wǎng),進一步損傷了定子線圈絕緣薄弱部位,若進行啟動機組零起升壓,也可及時發(fā)現(xiàn)問題。在很多小水電站,運行人員也沒有零起升壓的意識,不知道如何零起升壓。在機組大小修后或事故原因不明時,都應做零起升壓試驗,只要將勵磁系統(tǒng)切換到手動(有的是電流調(diào)節(jié)方式)位置,逐步增加勵磁電流提高發(fā)電機電壓就可以,需注意的是,在升壓過程中必須監(jiān)測機端相電壓和定子電流,若發(fā)現(xiàn)異常及時停機處理。加強運行人員培訓和運行維護過程監(jiān)督也是眾多小水電站的當務之急。