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300MW發(fā)電機(jī)引線故障原因檢查及分析

  引線故障的檢查 
  事件發(fā)生后,檢修人員趕到現(xiàn)場(chǎng),打開(kāi)副勵(lì)磁機(jī)接線板防護(hù)罩,檢查發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電桿連接套、接線端子板燒損,外部引出線絕緣護(hù)套燒損長(zhǎng)度約300mm。對(duì)副勵(lì)磁機(jī)進(jìn)行解體。抽出定子,檢查轉(zhuǎn)子未見(jiàn)異常,發(fā)現(xiàn)定子線圈B相引出線與A相中性點(diǎn)引出線與連接套脫離出,其它各相內(nèi)部引出線有不同程度燒損。 
  用1000V兆歐表測(cè)量副勵(lì)磁機(jī)三相相間及三相對(duì)地絕緣電阻為1000MΩ,合格;測(cè)量三相直流電阻相差為3.1%(A相:2.098mΩ;B相:2.034 mΩ;C相:2.089 mΩ;溫度為21℃),與2009年10月30日試驗(yàn)數(shù)據(jù)相比有所增大(A相:2.040mΩ;B相:2.047 mΩ;C相:2.069 mΩ;溫度為22C°;相差為1.4%)。分析是由于副勵(lì)磁機(jī)內(nèi)部引出線接頭處過(guò)熱、碳化,形成氧化膜造成直流電阻偏大,待處理副勵(lì)磁機(jī)內(nèi)部引出線接頭后,再進(jìn)行直流電阻測(cè)試。 
  引線故障的原因分析 
  由于該副勵(lì)磁機(jī)連接板在設(shè)計(jì)上存在缺陷,引出線連接桿采用絕緣板內(nèi)部開(kāi)孔固定方式,因絕緣板開(kāi)孔強(qiáng)度不夠,固定不牢,在機(jī)組運(yùn)行中引起連接桿松動(dòng)(副勵(lì)磁機(jī)接線端子尺寸及結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1)。同時(shí)通過(guò)2號(hào)發(fā)電機(jī)副勵(lì)磁機(jī)燒損部位,內(nèi)部引出線B相燒損嚴(yán)重,是由于副勵(lì)磁機(jī)內(nèi)部引出線B相與導(dǎo)電桿連接套的焊接部位焊接不良,存在焊接質(zhì)量及固定缺陷,機(jī)組運(yùn)行中在電動(dòng)力的作用下,引起焊接部位松動(dòng)、開(kāi)焊,造成內(nèi)部引出線與連接套脫離,引起內(nèi)部引出線接頭部位及絕緣板過(guò)熱,導(dǎo)致內(nèi)部中性點(diǎn)與外部引出線B相發(fā)生弧光短路故障,從而引起絕緣板、外部引出線、連接桿等部位燒損。